一、原因分析:
系統(tǒng)恢復(fù)正常后,對(duì)當(dāng)時(shí)的操作情況及有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,得出系統(tǒng)振動(dòng)的原因如下:
(1)、凝聚水溫降速度過快。正常運(yùn)行時(shí),進(jìn)入3號(hào)除氧器的凝聚水溫(即4號(hào)低加出水溫度)為150℃,停3,4號(hào)低加汽側(cè)后,進(jìn)入除氧器的凝聚水溫急降到100℃(即2號(hào)低加出水溫度)。按當(dāng)時(shí)完成操作所用的時(shí)間算,其水溫下降速度達(dá)到了5℃/min,超過了小于3℃/min的規(guī)定(此溫降速度在實(shí)際操作中很難控制)。凝聚水溫降過快、水溫過低,致使3號(hào)除氧器過負(fù)荷。壓力下降過快,導(dǎo)致1,2,4號(hào)除氧器水箱上部壓力隨之快速下降。
(2)、1,2,4號(hào)除氧器水溫跟不上壓力變化而處在較高溫度水平。按鍋爐給水流量與除氧器水箱容積相比,除氧器水箱完成一次水循環(huán)至少需15min,而實(shí)際操作僅用了10min,在此時(shí)間內(nèi)1,2,4號(hào)除氧器水箱連一次水循環(huán)都未能完成,其水溫仍較高,約有150℃(對(duì)應(yīng)飽和壓力應(yīng)為0.45MPa),超出了0.35MPa下對(duì)應(yīng)的飽和水溫,致使水箱中的水發(fā)生汽化,產(chǎn)生沸騰噪聲和振動(dòng)。
(3)、汽平衡管產(chǎn)生過負(fù)荷。由于水箱間的水溫差及對(duì)應(yīng)的飽和壓力差過大,使汽化后的大量蒸汽經(jīng)汽平衡管流向3號(hào)除氧器(汽平衡管在正常運(yùn)行中幾乎沒有蒸汽流動(dòng)),汽平衡管因此過負(fù)荷,產(chǎn)生噪聲和振動(dòng)。
二、處理方法:
根據(jù)上述分析,綜合水箱水循環(huán)時(shí)間和凝聚水溫降速度計(jì)算所需時(shí)間,確定3,4號(hào)低加汽側(cè)解列操作時(shí)間不得少于17min(實(shí)際采用20min)。同時(shí)開啟本機(jī)二段抽汽聯(lián)絡(luò)門供除氧器,開啟3號(hào)水箱加熱門,以維持3號(hào)除氧器壓力、水溫在較高水平。在采取以上措施后,重新解列3,4號(hào)低加汽側(cè),再?zèng)]有發(fā)生噪聲和振動(dòng),確保了設(shè)備及時(shí)消缺和機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。